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【珍藏】真空帶式過濾機(jī)跟真空皮帶脫水機(jī)的運(yùn)作的基本原理是什么?

  真空皮帶脫水機(jī)生產(chǎn)廠家--湖州核旭機(jī)械


  湖州核旭機(jī)械有限公司是原軍工單位改制后,按照現(xiàn)代企業(yè)制度組建的一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售為一體的生產(chǎn)科技型公司。公司多年來(lái)一直致力于真空過濾等固液分離設(shè)備的研發(fā)和制造,主要產(chǎn)品有DU型橡膠帶式真空過濾機(jī),PBF型帶式真空過濾機(jī),XU型帶式真空過濾機(jī),DNY型帶式污泥濃縮脫水一體機(jī),DZY型真空帶式壓榨過濾機(jī),DY型帶式污泥脫水機(jī)等。


  真空帶式脫水機(jī)簡(jiǎn)介


  真空(真空泵)帶式脫水機(jī)的工作原理


  真空帶式脫水機(jī)的工作原理是真空脫水。漿液送入真空帶式脫水機(jī)的濾布。濾布通過沉重的橡膠帶輸送。橡膠帶橫向覆蓋有凹槽,中間開孔,液體可吸入真空箱。濾液和空氣同時(shí)被泵入真空管中。真空管內(nèi)的濾液和空氣被分離成氣液分離器用于氣水分離。氣液分離器的頂部出口與真空泵相連,氣體通過真空泵抽走。濾液從氣液分離器底部出口分離進(jìn)入濾液中。


  通過過濾部分、清洗部分和脫水部分對(duì)漿料進(jìn)行真空過濾,形成合格濾餅,并通過卸料桶中的卸料桶落入石膏倉(cāng)中。


  真空皮帶脫水機(jī)采用濾布將石膏漿分離,驅(qū)動(dòng)皮帶并驅(qū)動(dòng)皮帶,脫水器脫水連續(xù)脫水。


  1.2貴溪工程兩臺(tái)脫水機(jī)的差異


  貴溪發(fā)電有限公司成立了兩套脫水機(jī)。第一套脫水機(jī),采用上海旭和公司的一代車型,采用氣墊支撐皮帶,減少滑板上的摩擦力。第二套脫水機(jī)采用上海太陽(yáng)和兩代公司,使用支撐帶在滑板上運(yùn)行,脫水兩代。風(fēng)扇降低了整個(gè)脫水系統(tǒng)的功耗。


  調(diào)試運(yùn)行及處理中遇到的2個(gè)問題


  2.1低真空度


  當(dāng)脫水機(jī)正常運(yùn)行時(shí),真空度應(yīng)保持在40~60公里之間。當(dāng)真空度超過這個(gè)范圍時(shí),它將直接影響脫水器的脫水效果。


  在脫水機(jī)安裝后的第一次紙漿試驗(yàn)中,真空度只有30kPa左右,石膏不能脫水�,F(xiàn)場(chǎng)調(diào)試器立即關(guān)閉漿液出口閥,保持脫水系統(tǒng)的運(yùn)行,檢查設(shè)備各部分的漏風(fēng)情況。造成這種現(xiàn)象的主要原因是濾布支撐架太遠(yuǎn),使得濾布比帶上吸濾罐的寬度更有效,導(dǎo)致漏氣。


  處理方法:調(diào)整支撐架的位置,使濾布的擴(kuò)散大于帶吸罐,并確保濾布支撐足夠的高度,防止?jié){料的泄漏。圖1是濾布支撐架調(diào)整前后脫水器皮帶輪廓的比較圖。


  處理結(jié)果:經(jīng)過2次調(diào)整后,真空度上升至約50kPa,石膏脫水,形成濾餅。

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  2.2濾餅厚度的最優(yōu)值控制


  脫水機(jī)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)通過變頻控制。當(dāng)石膏漿的液體量恒定時(shí),帶式輸送機(jī)的速度增加,濾餅厚度減小,相反,速度降低,濾餅厚度增加。當(dāng)石膏漿料的質(zhì)量和成分確定,帶式輸送機(jī)的真空度一定時(shí),濾布上的濾餅厚度對(duì)石膏脫水效果有顯著影響。


  方法:為了獲得濾餅厚度的最佳值,在不同的條件下對(duì)濾餅的含水率進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,得到了濾餅厚度與含水量之間的關(guān)系。


  在石膏漿的質(zhì)量和組成條件下,為了獲得石膏相對(duì)于最低含水量,濾餅厚度應(yīng)控制在25~30mm。過厚或過薄,會(huì)增加含水量,影響石膏脫水效果。


  為了保證PID調(diào)節(jié)對(duì)石膏厚度的脫水效果的影響,以實(shí)際濾餅厚度作為測(cè)量值,濾餅厚度的最佳值作為濾餅厚度的值和濾餅厚度。將隨漿料尺寸的變化而變化。當(dāng)濾餅厚度偏離給定值時(shí),PID模塊由內(nèi)部DCS模塊控制。輸出傳感器的速度,直到濾餅厚度設(shè)置在設(shè)定值。


  2.3濾布跑掉

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  濾布運(yùn)行時(shí)可能發(fā)生偏差。濾布校正裝置用于校正濾布的漂移方向,使濾布處于正常工作狀態(tài)。


  濾布糾偏裝置采用氣動(dòng)偏差,當(dāng)濾布跑掉時(shí),濾布與檢測(cè)桿相遇,檢測(cè)桿偏移,自動(dòng)糾偏裝置中的氣囊會(huì)充氣,帶動(dòng)校正輥的偏差,使濾布發(fā)生變化。他偏移方向并返回正常的跑道。


  在皮帶脫水機(jī)調(diào)試中,濾布糾偏裝置卡澀,校正不及時(shí),濾布跑掉,濾布打折,影響石膏脫水率,降低濾布使用壽命。


  措施:為整流裝置提供穩(wěn)定的0.25MPa氣源,保證整流裝置中整流輥運(yùn)行軌跡的清潔,增加整流裝置上部防水罩,防止水和泥漿從IMME中排出。在鋼軌滑軌中,使氣袋能驅(qū)動(dòng)整流輥無(wú)卡運(yùn)行,防止整流輥超調(diào)和拒動(dòng)。


  2.4濾布不潔


  在脫水機(jī)的第一次脫水過程中,出現(xiàn)了濾布表面不干凈的現(xiàn)象。濾布沖洗會(huì)嚴(yán)重影響過濾表面的再利用。漿料顆粒堵塞濾布表面,影響脫水效率。發(fā)現(xiàn)濾餅刮板在卸料斗處的位置與濾布表面不接近,導(dǎo)致細(xì)長(zhǎng)的接縫,濾布表面過濾布過多,會(huì)影響沖洗效果,造成濾過。粘接表面的濾布。


  措施:重新調(diào)整濾餅刮刀的位置,使刀片靠近濾布,定期沖洗濾嘴,防止噴嘴堵塞。


  3結(jié)論


  目前,國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求不斷提高,對(duì)電廠煙氣脫硫系統(tǒng)的需求也越來(lái)越大。真空脫水子系統(tǒng)的正常運(yùn)行是脫硫系統(tǒng)的重要組成部分,是整個(gè)系統(tǒng)的保障,加強(qiáng)真空脫水系統(tǒng)的調(diào)試和尺寸,使子系統(tǒng)處于良好的狀態(tài)。這對(duì)于脫硫系統(tǒng)的安全運(yùn)行尤為重要。


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